2008-11-10 14:46:43 来源:水泥人网

立磨喷嘴环的改造

1存在问题 

我车间立磨投产初期平均台时产量450 th,随着磨辊辊皮磨损的加剧(辊皮设计使用寿命为10 500 h,但因我公司入磨物料易磨性偏低,辊皮磨损速度相对较快),立磨台时产量逐渐下降,至立磨喷嘴环改造前,磨机台时产量已下降至410 th.

当磨辊辊皮和磨盘衬板磨损后,辊与盘之间的接触形式由线接触改为内端点接触,立磨粉磨作业区主要发生在磨辊与磨盘的外端(靠磨壳体侧),当磨辊与磨盘衬板外端形成凹槽后,磨辊对物料的作用面发生了变化,碾压研磨效率大大降低,导致吐渣料增大。因此随着磨辊辊皮的磨损量增大,磨机台时产量逐渐降低。

鉴于磨辊辊皮磨损是不可逆转的,为了在当前工况下提高磨机台时产量,我们主要从优化立磨工艺着手。在生产中,我们发现当磨机喂料偏高时,磨盘料层增厚,吐渣外排量明显增多,外循环振动输送机经常压料造成立磨外排口堵料。降低料层厚度、减少吐渣量的措施有:提高喷嘴环处风速、提高研磨压力和降产。我公司磨机运行时尾排风机风门开度基本在97%,已达到满负荷运行;研磨压力最高给定值设定为190 bar,在我们日常生产中,研磨压力基本都给定在190 bar,已没有提高余地;因此为了保证磨系统安全稳定运行,只有通过降产来满足。

2采取措施 

MPS立磨是一种全风扫磨,喷嘴环处风速的大小与台时产量有着直接的关系,适宜的风速可以形成良好的内、外部循环,使磨盘上的物料层适当、稳定,粉磨效率高,台时产量增加;反之,如果磨内喷嘴环风速偏低,将造成磨机吐渣量增大,系统循环负荷偏高,严重制约了磨机的台时产量,更甚者,会造成热风室堵料或者饱磨。而为了提高喷嘴环处风速而增加通风量会加大尾排风机的负荷,是不经济的做法。因此我们改造的主要思路是减少喷嘴环有效通风面积,提高喷嘴环风速,增加磨机选粉效率,减少吐渣量。200510月对立磨喷嘴环添加了盖板,盖板呈月牙弧状,中间厚度20 mln,两边厚度13 mm;盖板加于磨辊之间;一共3块。原喷嘴环截面积约9 m2,盖板总面积约2 m2,减少有效通风截面积约:224%。忽略盖板压头等阻力损失,喷嘴环处风速与有效通风截面积成线性反比关系,因此喷嘴环处风速将大幅提高。喷嘴环盖板示意见图1

3改造后优化撼施 

改造后磨机台时产量大幅提高,吐渣量显著减少;但磨盘料层明显增厚,且粉料较多,磨机电流同等喂料时(同比以来)高约1020 A;磨机运行稳定性有所下降,当外界工况发生变化时,磨机适应能力降低,主要体现出的是料层厚度波动较大,易出现磨振。

 对上述现象,我们分析认为:通过减少通风面积提高喷嘴环风速,物料提升动能得以增大,因此吐渣外循环量减少;但因磨内风量并没有发生变化,选粉区风速不变,因此外循环量越少,则内循环量越大,造成磨盘料层厚度变厚、粉料增多,导致主电机负荷增大。当立磨磨盘上粉料较多时,料层稳定性不好、波动较大,很难形成稳定的料床;因此当外界工况大幅变化时,磨辊与磨盘间的料层会很快变薄,造成研磨应力集中,使输入能量和粉磨能量转换效率降低,导致一部分能量会转化为磨辊对磨盘的冲击,引起磨振。  

 同时,我们知道,通过吐渣外循环,磨内物料循环的方式由风力提升变成了机械提升,而机械提升所消耗的动力比风力提升的低得多,因此适宜的外循环量有利于节能降耗;而且喷嘴环风速越大,喷嘴环处易损件的磨损速度也越大。因此喷嘴环风速并不是越大越好,吐渣外循环量也不是越少越好。通过对上述现象的分析,我们相应降低了尾排风机风门开度,增加了立磨吐渣外循环量。  

 

通过立磨喷嘴环改造及工艺操作的优化,磨机运行质量大幅提高,台时产量显著提高,11月份立磨平均台时产量为459 th,效果显著。

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