2009-09-14 09:04:40 来源:水泥人网

生产低碱熟料遇到的问题及解决措施

摘要:

我公司Φ5.2m×61m预分解短窑,因产量高、质量稳定、能耗低获得水泥界和客户的好评。2005年之后,由于市场对低碱水泥的需求加大,我公司生产的普通硅酸盐水泥难以满足市场的需要。因此,开始进行低碱熟料的生产。
 
1 低碱熟料生产及遇到的问题
2005年以前我们是以石灰石、黏土、泥岩和铁粉配料,熟料中R2O含量0.87%。为了降低R2O含量,我们利用隔壁电厂的湿粉煤灰替代黏土原料,粉煤灰与黏土化学成分比较见表1。
 
表1湿粉煤灰与黏土化学成分对比(%)
 
名称
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
K2O
Na2O
Loss
湿粉煤灰
53.67
26.06
6.07
3.52
1.26
0.17
1.31
0.45
5.77
98.28
黏土
68.56
13.86
6.07
1.74
1.36
0.12
2.23
1.20
4.77
99.91
 
从表1可知,湿粉煤灰碱含量远小于黏土,另外湿粉煤灰还可以补充黏土中铝含量的不足,其SiO2含量稍低,完全可以用泥岩弥补。用湿粉煤灰代替黏土依然是四组分配料,熟料主要指标见表2。
 
表2 熟料指标
 
率值
矿物组成和碱含量/%
KST
KH
HM
SM
IM
C3S
C2S
C3A
C4AF
R2O
93.00
0.88
2.08
2.45
1.45
55.00
22.36
8.00
11.25
0.45
 
熟料碱含量完全满足要求,熟料的产质量和以前相差无几,煤耗还有所下降,但是在生产过程中出现以下问题:
1)生料磨在粉磨过程中料层不稳,主要是由于磨内湿粉煤灰风化快、流动性较好,造成磨内研磨层颗粒结构的变化;磨内加大喷水量后有所好转。
 
2)窑系统表现生料易烧性好,但窑头飞砂特别严重,造成环境污染,窑头沉降室积料严重,三次风量过少,预热器塌料及分解炉煤粉燃烧不完全,生料磨电除尘器CO频繁报警,为此专门雇人每班清理,严重时把窑口护铁烧坏,被迫停窑检修。烧出来的熟料升重普遍偏低,表3为2005年2月和3月熟料分析。
 
表3 2005年2月和3月熟料分析平均值
 
时间
KST
KH
SM
IM
MgO
/%
R2O
/%
fCaO
/%
升重
/(kg/L)
2月
93.78
0.90
2.43
1.38
1.06
0.49
0.95
1.19
3月
92.94
0.89
2.45
1.42
1.04
0.46
0.70
1.19
 
由于熟料升重偏低,水泥立磨一开即振动跳停,只好外购熟料与本厂的熟料搭配粉磨。这样持续了几个月,始终未有所好转,给生产造成了很大的困扰。
 
2 原因分析
1)料层厚,窑速过慢,火焰短,熟料颗粒不规则,容易造成升重低。但是预分解窑喂料量470t/h,窑速3.45r/min,计算其填充率大概9%,合乎预分解窑8%~13%的填充率。
 
2)配料不恰当,SM过高,液相量少,产生飞砂料也会导致熟料升重低。从表3可以算出烧成带熟料1450℃时,液相量为26%左右,烧成指数BI为2.91,也合乎预分解窑的煅烧要求。
 
3)问题出在湿粉煤灰身上。火电厂煤粉在沸腾炉燃烧的温度在1000~1200℃,煤粉燃烧后的残留物大部分为粉煤灰,还有少量粗颗粒的炉渣,电厂湿法储存是把粉煤灰与炉渣混合储存。当含有未燃尽煤粉的炉渣进入到烧成带,遇到1700℃的炽热气体时,内部碳粒子燃烧变成CO2,液相难以渗透到内部,导致内部空隙率变大,熟料结构不致密,升重低,这与敲碎熟料用肉眼观察的结果基本吻合。由于熟料颗粒轻,很容易被二、三次风带起,导致窑头飞砂特别严重,带起的轻熟料颗粒冷却效果差,温度在1000℃左右,仍以液相存在黏附在窑头沉降室内,空气炮难以打掉,越积越多,导致沉降室积料严重。
 
3 解决措施
考虑到由于黏土特有的塑性,熟料结粒效果好,这样可以弥补粉煤灰方面的不足;但是又要考虑到碱含量主要是由黏土带入的,用黏土与粉煤灰按一定的比例搭配,在配料站另建一小仓装黏土,五组分配料。其生料、熟料主要指标见表4。
 
表4 调整配料后生料、熟料分析
 
项目
率值
矿物组成和碱含量/%
KST
KH
HM
SM
IM
C3S
C2S
C3A
C4AF
R2O
生料
97.45
0.94
2.19
2. 52
1.32
 
 
 
 
0.33
熟料
93.00
0.88
2.08
2.45
1.42
55.07
22.29
7.80
11.38
0.53
 
五组分配料以后,生料磨运行平稳,窑头飞砂基本看不见,窑头沉降室积料也消失了,熟料颗粒结构较好,升重1.25kg/L左右、fCaO含量<1.50%,均正常,水泥立磨运行平稳。
 
4 结束语
用湿粉煤灰按一定比例替代黏土进行五组分配料,碱含量满足要求,生料磨、窑、水泥立磨的产质量均保持正常,提高了废物的利用率,减轻了黏土资源的浪费,熟料的综合煤耗比以前下降了5%,同时由于低碱水泥的出口,给国家赚得了大量外汇;另一方面,由于湿粉煤灰的价格比黏土低,降低了生产成本。


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