2009-10-29 10:27:16 来源:水泥人网

技术促进步管理出效益

摘要:

0前言

我公司两条600t/d熟料的SP窑(?Φ3.2m×52m)生产线,系由南京水泥工业设计研究院负责设计、安装监理和生产调试的工程。该工程于1992年12月28日破土动工,1994年12月28日竣工并一次点火成功,点火后两个月内即实现了达标。由于生产线投产后,适逢国家加强宏观调控,抽紧银根,水泥市场疲软,企业经济效益受到了严重影响。对此,我们清醒地认识到,只有加强管理,努力提高产品产量,降低生产成本,才是企业的根本出路。几年来,在南京院的帮助下,我公司通过技术改造和加强管理,以及组织职工培训等措施,生产日趋正常,企业效益明显改善。

1 主要技术措施

投产以来,我们采取边生产边优化,逐步完善了生产过程中的各工艺环节,处理了各类设备故障,使两线生产基本达到设计要求,特别是1998年上半年窑的运转率及台时产量均已达到了设计指标,实现了“时间过半,任务过半”的目标,见表1。

表1 1998年上半年公司主要生产指标

#525水泥产量 熟料产量 旋窑平均产量 熟料标煤耗 水泥综合电耗 窑运转率
万T 万T (th-1) (kgt-1?) (kWht-1) %
20.4 18.87 25.54 140 118 85.01

(1)生料制备系统。试产初期,磨机产量低,出磨生料合格率低,设备故障频繁,不仅不能满足回转窑生产之需,且影响了窑炉内热工制度的稳定。针对这些问题,采取了以下措施:一是对石灰石板喂机、破碎机、配料皮带秤、选粉机、链斗提升机和磨机系统进行了改造和优化;二是增加了砂页岩储库,储存了大量水分较低的砂页岩,解决了因砂页岩料湿造成堵仓的问题;三是强化进厂原燃料质量管理,矿山实行多点搭配使用,并完善石灰石、砂页岩、原煤三个预均化库,坚持平铺直取、单仓出料的取料方法。通过采取这些措施后,生料设备故障率明显减少,生料磨产量由30t/h~40t/h提高到55t/h,出磨生料合格率由40%~50%提高至75%。

(2)烧成系统。对烧成系统采取了以下措施:

①提高煅烧操作水平。由于看火工操作水平参差不齐,处理问题方法不同,造成交接班配合不好,影响了窑的稳定操作。为此我们对看火工进行了业务考核,从中找出看火操作中存在的主要问题,并据此对看火工进行技术培训,提高了理论水平和操作技能,逐步树立“三班保一窑”的思想,统一了窑的操作,稳定了窑的热工制度。

②煤磨系统。在取消从窑头抽热风的同时,对热风炉进行了修复和改进,并对除尘系统进行了优化处理,使煤的细度、水分合格率得到了提高,满足了窑的煅烧要求。?

③加强窑头和窑尾密封,提高了入窑生料分解率,经实测入窑生料分解率>40%,达到了设计要求。?

④完善生料入窑称重仓并加装溢流锁风装置,对窑头喂煤系统也加装了溢流锁风装置,从而稳定了入窑生料和煤粉的喂入量。?

⑤增加筒体的淋水,有效地保护了窑皮和窑筒体,同时延长了窑衬的使用周期,1998年2台窑换砖两次计划可实现。

⑥恢复了预热器吹堵系统,并增加了空气炮,使上升烟道、预热器等堵塞事故明显减少。

⑦改进了单筒冷却机的砖斗混合区,用浇注料取代了砖砌,既延长了扬料板使用寿命,又改善了熟料的冷却效果,出冷却机熟料温度可达150℃。采

上述措施后,烧成系统运行稳定,熟料产质量得以提高。从1998年2月起,我公司2台窑产量均能稳定在26t/h,熟料f-CaO平均在0.6%~0.7%。

2 强化管理

(1) 加强班组建设,规范工艺操作。投产初期,我们发现公司某些要求和措施在实施中难以收到预期效果,使生产经营一度徘徊不前。为此,我们下大力气,花大功夫抓班组建设,修订工艺规程、操作规程和岗位责任制,完善各项管理制度,重新落实各部门、各工序的职责,并注重选拔和使用技术水平高、责任心强的人才,从而显著提高了工作效率。同时,1997年公司又着手进行了质量认证工作,并于1998年3月通过。

(2)建立和完善严格的考核制度。投产初期,由于考核方案和岗位责任制未能有机地结合,影响了工人积极性的发挥。近几年来,我们建立并不断完善考核制度,对关键项目和难度大的工作进行单项考核,并狠抓落实。如台产考核、成本考核、旋窑运转率和电除尘器的考核等,通过严格考核,台产上去了,运转率提高了,成本下降了,废气排放达标了,真正实现了考核出效益。

加强职工培训。企业的进步,关键是人的进步,高素质的员工队伍,是企业宝贵的财富。为此我们制定了培训计划,从公司领导到班组职工通过培训,绝大部分提高了技术水平。对少数责任心不强、不思进取的员工,实行待岗制度;鼓励技术人员、工人提出建设性意见,要求各分厂、部门技术人员每月必须向技术管理部门提出不少于一项技改议,成效突出的给予奖励,从而逐步形成了齐抓共管、共同关心企业的良好氛围。几年来,我们已经培训了一支有组织、守纪律、懂技术、能打硬仗的职工队伍。?

(4)加强设备管理。随着操作水平的提高,工艺日趋完善,保证设备运转率就显得尤为重要。为此,我们采取的措施如下:一是通过维修改造,消除了许多设备事故隐患;二是主要设备实行专人负责制,每月汇报所管辖设备的状况;三是落实巡检制度,机动部门进行不定期检查;四是设备维修质量实行三检制度。通过一系列管理措施,1998年设备故障率明显下降,回转窑运转率大幅度提高。?

(5)加强技术合作,促进生产发展。南京院在完成调试任务后,仍定期或不定期派出技术人员配合公司进行达产工作,并积极参与公司管理制度和人员培训计划的制订,操作制度的建立,以及设备的维修改造等。由于厂院技术人员紧密配合,根据具体情况实事求是解决问题,对生产起到了积极的推动作用。?

3 结束语?

目前,全 厂两条生产线均已进入高产、高质、高运转率的稳定运行状态。1998年1月1日至11月20日,累计生产水泥熟料34.44万,#525普通硅酸盐水泥37.65t;平均台产25.57t/h,平均运转率为86.1%,1998年实现年达产已成定局。(作者:凌景辉 杨利文 易建尤)

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