□ 胡建军
“节能降耗”是国家“十二五”规划中提出的要实现的一个重要目标和落实“转变经济发展模式”的具体举措。化工企业作为能源消耗大户,怎样在市场竞争越来越激烈的环境下实现节能降耗目标和发展壮大,是其面临的机遇和挑战。很多专家和企业都在研究关注,不少企业因为行政命令和大环境的压力,也在积极寻找方法,但是大多数企业停留在技术改造的认识上。MIGC是一家国际的运营改善咨询机构,设有一个专门运营改善的研究中心,该中心有关负责人于耀博表示,节能减排要有技术,但也可以向管理要效益。在现有装置的条件下,通过改善相关参数,设计科学流程,可以突破性提升节能减排的绩效。
这番话,来源于耀博近两年实践的结果。据介绍,其领导的大多数都是化工企业的项目,直接在化工企业实施的项目占到他经手的项目总量75%左右,而其中约有30%直接和企业的节能降耗联系在一起。谈到节能减排,于耀博感慨良多:“企业的生存之本,树立一种点点滴滴降成本,分分秒秒增效益的节能意识,以最好的管理,来实现节能效益的最大化。而精益六西格玛作为一种有效的管理手段,在企业节能降耗实践中扮演着重要角色。”于耀博倡议,建立运营改善研究院,自己担纲带领团队专业从事“节能减排”课题的研究和项目服务。近日,他和我们讲述了一个化工企业的实际案例,这个项目叫:以精益六西格玛方式降低循环流化床锅炉飞灰残炭量。
【案例背景】
某化工有限公司是一家主营烧碱、聚氯乙烯树脂、液氯、塑料制品、水泥等产品,拥有发电装机容量90MW的“中国化工企业500强”企业。
从2009年9月份开始,热电车间循环流化床锅炉飞灰残炭量数值偏高且很不稳定,与2009年上半年最高水平相比飞灰残炭量数值升高了1%。如果继续维持这样高水平的话,年经济损失将高达60万元。为了实现公司制定的节能降耗经营目标,其在MIGC公司的指导下通过KPI(关键绩效指标)展开的形式确定了“降低循环流化床锅炉飞灰残炭量”作为第一期实施的一个绿带项目,并组成7人的项目团队,计划用6个月的时间将飞灰残炭量由当时的5.1%降到4%。


