2013-06-22 20:45:04 来源:水泥人网

MPS3150立式磨吐渣原因及解决措施

水泥人网】我公司2000t/d熟料干法回转窑生产线,生料系统采用MPS3150立式磨,台时产量150t/h,在运行过程中吐渣次数较多,影响产量,严重时导致停车。 

1、吐渣原因

1.1工艺原因

1)混合料仓物料离析严重

当仓料位低时,大块物料集中落下,物料研磨时间不够,粗粉从出渣口溢出。

2)系统漏风

主要由于立磨本体密封不严和三道阀漏风,造成系统出磨温度低,压差过小。

3)石灰石粒度过大

要求石灰石入磨粒度≤80mm,而入堆场石灰石的粒度有时100~200mm之间的占30%左右,产生块料。

4)热风管道积灰

当热风管道积灰超过2/3时,入磨温度和压力偏低,物料烘干不及时。

5)操作不当

操作时投料量过大,风门调整不及时,导致风温、风压与投料量不匹配。

1.2机械原因

1)挡料环损坏

挡料环的作用是使物料能够得到充分的研磨,若损坏,粗粉没有充分的研磨,就在离心力作用下散向四周,不能被风抽走而从喷口环处落入底腔,由刮料板刮出。

2)研磨压力过低

立磨运行时正常的研磨压力是9~12MPa,当研磨压力低于9MPa时,磨内物料层厚度高于挡料环,物料在磨盘离心力作用下被散向四周,而吐大块渣。

3)喷口环磨损严重

由于喷口环磨损严重,磨腔内不能形成良好的旋向风,使风压失衡或喷口环风速不够而造成吐渣。

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