经过多方对比考察,宏杨水泥领导最终确定山东棱角科技有限公司(以下简称棱角科技)作为标定技改服务方,2018年6月份,棱角科技针对青海宏扬公司的运行现状以及存在的问题,在首先进行系统性热工标定的基础上,按照分步实施的原则,出具了第一阶段的技改方案。利用7月份的检修完成改造,于7月24日投料,经过一个多星期的调试,回转窑运行正常,热工制度较稳定,产量 4600t/d以上,两系列分料均匀。
一、热工标定时系统的问题:
1、预热器A系列塌料严重,导致预热器在运行期间两列偏料严重。
2、回转窑煤粉不完全燃烧,导致回转窑热效率偏低。
3、篦冷机综合热效率偏低导致二、三次风温低。
4、系统内漏风大,换热效果差。
5、系统漏风点较多增加风机拉风量导致熟料综合电耗偏高。
二、技改内容:
1、将三级和四级撒料箱更换为广角可调式撒料箱。
2、三级翻板阀上移至锥体下部1.83m处。
3、对入窑分格轮进行补焊,将间隙调整至2mm。
4、针对标定时测量出漏风的地方进行密封堵漏。
三、调试过程:
在经过以上处理后,投料时直接对两系列均匀分料,投料稳定后两系列温度平衡,没有出现塌料现象。运行前三天为热工制度稳定的过程,在此期间,出现了分解炉温度波动较大的问题。在系统热工制度稳定后,宏杨水泥积极配合,按照棱角技术人员的操作思路进行调整,分解炉温度逐渐稳定,不再出现波动较大的情况。稳定分解炉温度后,开始逐步提高产量,最终达到了系统稳定、质量稳定。
调试期间,系统曾因生料配料波动大导致五级预热器堵塞、现场设备故障等问题导致停窑,但是在开机后两系列仍然能够平衡,并且系统很快就能稳定,没有出现停机再开机预热器塌料的现象。
经过此次技改和调试,现在回转窑产量稳定在4600t/d以上,两系列温差小于10℃,技改圆满成功。

技改前画面

技改调试前分解炉出口温度曲线

技改调试后分解炉出口温度曲线
四、技改效果
经过棱角科技初步改造后,青海宏扬公司预热器两系列温差小于10℃,达到了分料平衡。回转窑产量稳定在4600t/d以上。
山东棱角科技位于魅力泉城济南,主要从事热工标定、技术改造、生产线技术托管等服务,公司主创人员及技术骨干全部来自山水集团等大型水泥企业,依据实践得来的经验,棱角科技研发生产的的预热器锁风阀(小丑阀)、广角可调式撒料箱、高效燃烧器及篦冷机等热工装备等深受好评。秉着为企业打造竞争力的服务宗旨,棱角科技近年来帮各地水泥企业创造了实实在在的效益。如2017年1月,棱角科技受邀托管淄矿集团东华水泥两条5000t/d生产线,对东华水泥公司原来制定的年底大修、技改方案进行了重新修订,在确保达到预期改造效果的前提下,通过更加科学合理的安排,共节省费用480多万元,同时盘活原有闲置资产70多万元。2月份单线单月熟料产量达到18.1万吨,创造了该公司历史新纪录,两条线日产一度稳定在6100吨以上,回转窑台产同比提高15.5吨,原料磨台产同比提高20.7吨。一举扫除了东华水泥连续多年笼罩的阴霾,经营形势实现了大逆转,去年实现销售收入9亿元,同比增长69%,这种骄人业绩在东华水泥是前所未有。
此次热工标定,棱角科技不仅做到了让宏杨水泥各项运行指标达到最优,还培训了操作人员,让他们适应新的热工制度形成良好的操作习惯。针对回转窑技改后热工系统暴露出其他问题,棱角技术团队经过仔细讨论优化,给宏杨水泥出具了以下改造方向建议:
1、稳定配料,严控进厂石灰石的质量,预均化达到理想效果。
2、优化分解炉燃烧器及三次风进风口,提高分解炉煤粉的燃烧速度。
3、更换使用效果差的翻板阀,提高预热器的换热效率。
4、优化窑头燃烧器,使能够满足提产的要求。
5、优化篦冷机,提高二次风温。
截至发稿前,棱角科技助力宏杨水泥挖潜降耗早已传遍高原上每一家水泥厂,从小试牛刀到加深互信,热工系统工艺和装备正被重新定义,棱角科技用工匠实力诠释了“为您打造竞争力”的承诺。


